提高卧螺离心机脱水效率的实施方法在使用卧螺离心机过程中,遇到了离心机脱水效率慢的问题,具体表现为:随着转鼓内固像物料的增多,福建LW530离心机制造厂,离心机脱水时间延长,脱不干等情况的出现。这个现象属于普遍现象。为了能提高卧螺离心机的脱水效率,可以在安全允许范围内,且物料无腐蚀或者说腐蚀性小的情况下,提高离心机转鼓转速;如果物料有粘性,在工艺允许范围内,进行洗涤。提高固相物料颗粒大小,在工艺不变的情况下,想要提高过滤速率,可考虑添加药剂,投放比如絮凝剂。卧螺离心机运行过程中,通过调整转鼓的转速、干固体负荷、絮凝剂的种类,福建LW530离心机制造厂、絮凝剂的配制浓度、投加量及投加位置、液环层厚度、速差曲线等参数,改变脱水泥饼的含固量和上清液的含固量,福建LW530离心机制造厂,使离心机运行在比较好状态。我们通过实际运行发现,在上述的诸多因素中,液环层厚度的设定、速差的调整对离心机污泥脱水效果的影响也是至关重要。福乐离心机械有限公司的离心机可用于制备高性能的材料。福建LW530离心机制造厂
LW卧螺离心机的结构和工作原理Lw卧螺离心机由柱锥形转鼓、螺旋卸料器(以下简称螺旋)、差速系统、传动系统、机座和电气控制系统等部件组成,是一种利用离心沉降原理对固-液二相和液-液-固三相不同比重的悬浮液,进行固液分离的机械设备。该机转鼓由主电机带动,变频电机和齿轮箱(或液压马达)构成转鼓和螺旋之间差速系统,转鼓和螺旋在同一轴线以不同转速同向旋转,悬浮液通过固定的进料管,经螺旋出料口进入转鼓,在高速旋转的离心力作用下,比重较大的固相颗粒沉降到转鼓内壁,在螺旋差速的作用下,不断将沉降在转鼓内壁上的固相颗粒刮下并推向转鼓小端,从排渣口排出,比重较小的液相在转鼓内形成内层液环,沿螺旋槽不断被澄清,且流向转鼓大端,从口径可调的溢流堰板口溢出,从而实现了固液二相或三相分离。转鼓转速、转鼓和螺旋之间的差速,根据分离物料特性进行无级可调.甘肃LWS500离心机订制价格福乐离心机械有限公司的离心机应用于化工、制药、食品等行业。
在运行过程中常见故障及解决办法:离心机由于结构的局限性,其转鼓和螺旋的刚度不大,长期处在不变的位置,因自重而弯曲变形,使振动加激。对于长期不用的机器要半个月盘车一次。一定按规定的开机和停机清洗程序操作。随时注意机器的振动和噪音,及时排除,不能带病工作。机器异常震动:离心机的异常振动是一种破坏力,会使机器受到严重的损害。机器振动分慢性振动和突发性振动两种。慢性振动大多数表示离心机发生了磨损,外部零部件发生了磨损或脱落,轴承系统逐渐产生了损坏。突发性振动往往表示内部物料堵塞,内部零部件发生了重大损坏和脱落,大多数情况下应该首先检查出渣系统是否发生故障导致固渣堆积上升,清液管路是否发生堵塞导致液体反向蔓延至离心机转鼓体等。
卸料沉降卧螺离心机的重点部位分解在转鼓内套装有目心的卸料螺旋,两者高速同向旋转的同时,又具有一定的转速差,该转速差由传动系统及差速器产生。悬浮液由进料管进入输料螺旋内腔。经加速后进入转鼓内.在离心力作用下,密度较大的固相颗粒物沉降到转鼓内壁.形成沉渣环层,并被卸料螺旋不断推送到转鼓小端而排出转鼓外,澄清的液体不断从转鼓大端的溢流口排出转鼓外,从而实现悬浮液的固液分离。也就是利用转鼓与螺旋转速差产生的相对运动,把固环层推至转鼓锥端,污泥从锥端分布的排渣口持续不断地排出;液环层转至转鼓大端,在转鼓大端分布有溢流口,液体从溢流口溢出转鼓,并通过排液口排出,形成分离液(即清液)。福乐离心机械有限公司的离心机可用于制备纺织品。
离心机的轴承温度过高的排除方法:轴承温度高首先要检查轴承的油脂添加量是否过大,离心机是否存在过大的振动,轴承运转是否发生异常的杂音。同时我们要观察轴承废油脂的颜色,正常的废油脂的颜色应该是浅灰色,如果轴承废油脂的颜色发黑、发铁锈黄或其他不正常的颜色,表示轴承可能发生了损坏,应该提前更换轴承。关于轴承区域噪音的问题,并不是所有的噪音都说明机器有毛病,我们特别注意区分有一种正常的“档油层叠环”尖锐噪音。它在轴承座内部是一个油脂润滑的摩擦部件,离心机正常运行时它会发出特定的尖锐声。特点是时有时无,执行加油脂动作1—2次后,此噪音会暂时消失,稍后又会响起。这种判断就靠平时多观察,不断积累经验。离心机价格?欢迎咨询无锡福乐离心机械有限公司。重庆LWS500离心机参数
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卧螺离心机与板框压滤机、带式压滤机的一些比较:3)离心机在脱水过程中当进料浓度变化时,转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整,形成全自动操作,可以不设专职的操作人员,而带机和板框机在脱水规程中当物料浓度发生变化时,对带机带速、带的张紧度、加药量、冲洗水压力均需调整,操作要求较高;对板框机来说,压滤的时间及压力同物料浓度息息相关,随浓度变化得不断调整各项参数,才能达到预期分离效果。4)在离心机内,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般混合污泥脱水时的加药量为≤5kg/t(干泥),污泥回收率在95%以上,脱水后滤饼的含水率为75~80%,而带机及板框机由于滤带和滤布不能织的太密,为防止细小的污泥漏出,则需要投加较多的絮凝剂以使污泥形成较大的絮团,一般混合污泥脱水时的加药量≥5kg/t(干泥),污泥回收率在90%左右,脱水后滤饼的含水率为70%~75%。福建LW530离心机制造厂
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